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用了半年自动编程插件,这个车间省了2个编程员

用了半年自动编程插件,这个车间省了2个编程员

浙江台州,张老板的厂子,三十多号人,做非标件加工的。

去年这个时候他还在发愁:订单不缺,就是接不住。编程员难招,培养一个得两年,好不容易带出来,干两年跳槽了。编程效率上不去,产能卡在那里,想扩产没人。

今年五一请我过去喝茶,说了句话把我惊到了:用了半年自动编程插件,他们现在编程效率翻倍,顺带还省了两个人。

怎么做到的?

三十人的车间,编程是瓶颈

张老板的厂子主要做非标件,批量小、种类多、换款频繁。最高峰的时候,一天要出二十多个程序。老编程员就两个,加班加点勉强够用,但质量不稳定,有时候参数没调好,上机还要返工。

最大的问题是人。

编程员不好招,会UG的、会工艺的、要价都不低。培养周期长,新手没两年出不了师。培养出来又怕跑,辛辛苦苦带出来,跳槽到隔壁厂,薪资涨个两千就走了。

张老板说,那两年他愁得头发白了不少。不是没订单,是有人干活才能接订单。

改变从一次刷手机开始

转折点很偶然。

张老板刷抖音刷到一条视频,讲的就是CNC编程软件自动出程序的内容。他一开始以为是广告,没当回事,但看评论区有人说用了一年了,效果还行。

抱着试试看的心态,他让编程员试了三个月。

编程员一开始是抵触的。老员工干了七八年,觉得软件出来的东西不如自己磨的。但厂里订单催得紧,张老板说先用着看看,不行再说。

这一试,发现门道了。

批量件出程序速度快得吓人。原来一天出10个程序,用了软件能出25个。参数虽然不能说是最优,但七成以上的件直接能上机,不用改。

老编程员态度开始松动:确实快,虽然细节比不上自己磨的,但架不住效率高啊。

半年后的账算清楚了

试用三个月后,张老板决定正式上线。

上线的头一个月还有点磨合期,员工不适应,软件和机床对接有问题,各种小状况。但过了那个坎,后面就顺了。

现在算笔账:

编程效率从每天10个程序提升到25个,提升150%。换算成人效,原来两个编程员干的活,现在一个半人就能干。

人员变化方面,有个编程员家里有事离职了,没急着招人。另外一个调去负责更重要的事了——复杂件的工艺优化。把简单件的编程交给软件,复杂件还是人来搞,但人轻松多了。

更让张老板意外的是质量。以前每个编程员风格不一样,调机工人换个件要重新适应。现在软件出来的程序参数统一,工人调机时间缩短,退货率也降了。

具体数字呢?他给我算了算:编程人工成本省了20多万/年,返工少了成本省了七八万,加起来小三十万。软件一年费用才两万多,这账怎么算都划算。

经验心得:工具重要,人更重要

聊到最后,张老板说了几点感受,我觉得挺实在的。

工具是辅助,不是救世主。 软件能提效,但不是什么件都能搞定。复杂件、精密件还是要靠人。选型的时候要想清楚,你厂的活哪些适合自动化,哪些必须手工。
给员工适应时间。 很多厂子上新工具员工抵触,不一定是技术问题,是心理问题。张老板当时的做法是,不强制,先用着看,尝到甜头自然就接受了。
不是取代人,是让人做更有价值的事。 编程员从重复劳动中解放出来,去做工艺优化、质量把关,价值反而更高。员工没被裁员,反而工作更有意思了。
建议同行先小范围试用。 别一上来就全厂铺开,挑一两个典型件试试效果,看看员工反馈,觉得合适了再推。

CNC编程软件这东西,用对了确实能提效。但前提是你得了解自己的需求,知道什么时候用、用在哪儿。

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